全年累计处理报修237次,其中夜间抢修14次,管道检测类任务42公里,更换老旧设备11台套。几个硬指标:泵站无故障运行平均2276小时,比去年拉长310小时;管网非开挖修复一次合格率96.8%,超目标1.8个百分点;出厂水浊度压在0.3-0.45ntu之间。kpi达标是一回事,背后怎么抠出来的,得交代清楚。
先说一个老毛病——北郊三号泵站的叶轮缠绕。 以前每十五天必停泵清一次,下游片区跟着提心吊胆。跟了三个夜班,发现进水格栅耙齿间隙从设计20mm磨到了25mm以上,大块杂物直接漏过去。供应商换全套格栅报价四十一万,我没批。自己用废旧传送带裁成导流板,加焊了一道旋转滤网在格栅前,电机用的是一台旧搅拌机拆下来的0.75kw减速电机。导流板开孔直径12mm,转速控制在8转/分钟,正好把树枝和塑料袋挡住又不过载。材料费加人工不到两万。现在清掏周期拉到了52天,而且不用停泵——滤网带反冲洗管,接了一路压力水,每两小时冲三十秒。说实话,这活儿不是技术多牛,是肯蹲在泵坑里量间隙、翻废料堆。
再说一个差点出事的夜班。 去年8月12号凌晨两点,调度报警:南线dn1200污水主干管液位在45分钟内从3.2米掉到1.7米。我第一反应是大口子塌陷,没按老规矩从上游往下游查,直接跳过了三个上游井,骑电动车直插经七路与纬三路交叉口。掀开井盖,里面热气糊脸——六月份白天地表温度四十多,加上管内污水本身三十来度,井盖发烫跟烙铁似的,不是沼气,是热传导。下井前用泵吸了十分钟,测了四次气体,甲烷和硫化氢都在安全值内。下去看,管顶有一个大约30cm的腐蚀穿孔,污水正往外滋。
停水?来不及。先堵再说。快干水泥配比按1:0.32(质量比,水用的冰水延缓初凝),掺了8%的氯化钙溶液(浓度30%)。搅拌到手里捏成团不散,抹到孔洞上压实。同时让地面兄弟用6mm厚钢板卷了抱箍,内衬5mm橡胶垫片。水泥初凝用了18分钟,比预估快了两分钟。上抱箍时螺帽拧到垫片压出2mm边为止。整个过程2小时17分,比应急预案卡死的3小时快了43分钟。事后我写了一份《大口径管道突降液位排查口诀》——先查中段最老管段,再查两端接口,最后查泵站。调度中心的小姑娘说你这口诀管用,上个月一次假报警他们按这个顺序只用了二十分钟就排除了。
计量泵气锁那个事也值得记一笔。 三台隔膜泵加氯老是跳停,厂家来人说是膜片老化换全套要五万八。我
查看全文>>>干了三个月装配,马上转正。我把这阵子的活儿捋了一遍,该记的记,该改的改。
先交个底:试用期我经手装配的控制盒组件一共420套,一次送检合格率98.3%。这个数怎么来的?车间上季度老员工平均一次合格率是97.6%,我高了0.7个百分点。别看数字小,折下来就是多过了3套免返工。客户那边反馈的问题单,涉及我装配内容的只有1个——一个接插件没按到底,导致信号瞬断。这个事后面细说,算是我栽的一个跟头。另外,车间让我兼着带3个新员工的技术,他们上手顶岗的周期从原来的14天压到了9天,独立装配的头两周,次品率平均1.2%,低于车间新员工平均的2.5%。
讲白了,装配工这活儿,你要是只把手当工具用,那永远是个拧螺丝的。你得把手当成测量仪器,把眼睛当成显微镜。
工艺文件不是挂墙上的,是卡尺量出来的
刚来第二周,我盯上一个批量最大的控制盒组件。里边12根线束,工艺卡写“线束应走线顺畅,扎带间距适中”——这种话等于没写。我拿游标卡尺把每根线的转弯半径、离壁间隙、扎带间距全量了一遍,发现老师傅a和老师傅b装的路径都不一样,有的线绷得紧,有的耷拉着。
我干了一件事:把其中一个标准走线方案拆了装、装了拆,反复试了七遍,最后定下来:从端子排根部起第一条扎带距离端子排15mm,之后每25±2mm一条,转弯半径不小于线径的3倍。写在一张纸上,去找工艺工程师。人家一看,说“你一个试用期的操这心干嘛?”我没吭声,把两台按老工艺装的和两台按我方案装的并排摆桌上,让他看线束张力和排布整齐度。他拿手摸了摸,没说话,过了半天把那张纸拍在桌上:“改成正式文件,下礼拜生效。”
改了之后,这个组件的装配工时从18分钟降到14分钟。更关键的是,三个新员工照着这个干,装出来的东西肉眼分不出谁是谁。你懂的,一致性上去了,维修的人能少骂两句。
一个接插件没按到底,我赔了一下午
说那个栽跟头的事。有一批20套产品交付后,客户反馈其中一台出现偶发性信号中断。质量部查下来,问题出在我装配的一个接插件——24针的d-sub插头,右下角第3针没完全插入,导致接触电阻超标。
当时我第一反应是“不可能,我明明压到位了”。后来把那个插头拿回来,用体视镜一看,插头外壳的锁扣虽然弹上去了,但里面的端子屁股露出了一截,大概0.4mm。什么原因?我用的压线工具是那种老式的手动棘轮压接钳,手柄握到底之后有个过冲行程
查看全文>>>说实话,干这行第三年,我才敢说自己摸到点门道。以前觉得自动化就是plc、传感器、上位机,后来发现真正难的不是设备,是那些说不清道不明的现场破事儿。
先说个丢人的事。去年冬天,3号行李转盘的读码器老漏读,一天漏个二三十件,值班主任在群里@我八回。我第一反应是镜头脏了——标准流程嘛。擦了三天,没用。又调焦距,还是没用。最后我把过去一周的漏读记录导出来,按行李颜色分类,发现黑色行李箱漏读率是其他颜色的四倍。这就怪了,读码器是红光,按理说跟颜色没关系。我蹲在转盘边上看了两个小时,发现黑色行李箱经过时,输送带下面的照明led会被箱子挡住,形成一条阴影带。读码器的曝光时间只有5毫秒,阴影一来,对比度就不够。解决方案不是换读码器,是加了一排侧向补光灯,角度调成45度。成本两百块,问题解决。领导问我怎么想到的,我说“蹲出来的”。这事让我长记性:数据能告诉你“哪里不对”,但“为什么不对”得靠你亲自趴下去看。
另一个让我头疼的事,是今年春天跑道边灯的绝缘监测。按施工规范,每季度摇一次绝缘电阻就行。可我翻了两年的记录,发现每年三月和十月,绝缘值会集体掉一截,过两周又自己升回去。厂家说“正常波动”,我不信。拿着兆欧表一个灯一个灯测,测到第47号灯时,发现接线盒里进了潮气,但没积水。回头查气象记录,那两周正好是融雪期,昼夜温差大,盒子里结露。标准流程没要求做温湿度补偿,但实际环境就这么操蛋。我跟领导申请,把所有地势低的接线盒底部钻了个2毫米的泄水孔,再塞一包干燥剂。后来绝缘值稳了。这件事给我的教训是:别太信厂家那句“正常”,得自己找出那个“不正常”的边界条件。
设备维护这块,我犯过傻。以前老老实实按手册换油、换滤芯,结果有一回,一台年保刚做完的电机,两周就烧了轴承。拆开一看,润滑脂加多了,反而发热。从那以后,我每台关键设备建了个手写台账——不是excel,是真本子。记下每次维护时的环境温度、运行时长、油脂用量,还有拆下来的旧件照片。比如滑行道指引灯的蜗轮蜗杆,厂家建议每半年加一次黄油。我对比了三年的记录,发现夏季高温时油脂流失快,三个月就得补;冬季反而能扛五个月。我把这个规律贴在了值班室墙上,大家按季节调周期,电机故障率降了三成。你懂的,这事儿不花一分钱,就靠肯动脑子记。
说实话,最让我难受的是今年六月那次误判。7号廊桥的升降液压系统压力不稳,我查了报警日志,发现每次都是夜班
查看全文>>>去年六月的暴雨,车间屋顶漏雨,水滴刚好砸在刚印完的30块电路板上。油墨泛起白点,整批报废。那是七年来最心疼的一课——丝印这行,功夫全在细节里,设备环境、人员状态、材料特性,哪个环节出岔子,板子就给你脸色看。
一、手感这东西,说到底还是标准
很多人说丝印靠手感,我不全信。手感是什么?刮刀角度、速度、压力的组合。这些真没法量化吗?我试过把每一次调试记下来:刮刀常规45度,但印0.2mm细线条时,得降到30度、慢速推;大面积铺底,角度提到60度、加快速度。压力怎么定?我习惯用“刮刀刚接触网版后,再下压1.5毫米”这个笨办法。这些都是跟老师傅喝酒时套出来的,后来验证了上百块板子才固定下来。
去年冬天赶一批医疗设备面板,白色油墨老是透底。换了刮刀、调了压力,折腾七次都不行。最后蹲在调墨台前发呆,突然想起夏天那会儿稀释剂比例是10%,现在室温低了5度,油墨流动性变差,得加到12%。一试,成了。后来我把季节变化对油墨的影响做成了一张表,贴在调墨台边上。新来的小伙子照着调,三天就能干出以前三个月才能练出来的活儿。手感这东西,说到底就是经验积累成标准,标准再教给新人。
二、故障排除,往往是最简单的地方卡壳
设备出毛病,很多人第一反应是大故障。我踩过的坑告诉我:十有八九是最不起眼的地方。
那次印字符总有毛边,换刮刀、调压力、重做网版,折腾半天没用。最后蹲下来一看,工作台面上有一小块干掉的油墨没清理,板子放上去不平。两分钟刮掉,问题解决。从那以后,我定了条规矩:每天开机前,必须用刀片刮一遍台面,用无尘布蘸酒精擦两遍。遇到异常,先看基础:台面平不平、网版张紧度够不够、油墨有没有过期。这些基本功抓好了,八成的故障不用动脑子。
三、质量验收,得把客户拉进来一起定标准
以前是印完再查,返工率居高不下。后来改思路:把验收标准往前推到准备阶段。
比如印手机后盖,客户要求色差δe小于1.0。我们调墨时直接用色差仪测,调好了再上机。首件出来,放一小时等油墨完全固化再测,没问题才批量生产。但有一回,我们测出来δe0.8,觉得肯定行,结果客户拿来样板一比,说偏蓝了。原来他们给的参考样板是两年前的,颜色早就变了。从那以后,我坚持首件确认必须拉着客户现场看,或者视频确认,双方签字。虽然麻烦,但省了后面扯皮。
去年有个急单,客户说按老规矩做就行。我坚持走完整流程——打样、测
查看全文>>>这一年下来,最深的感受不是干了多少活,而是多少次差点栽跟头。有些坑当时填上了,有些现在想起来后背还发凉。拣几个真事儿说说。
三月份滨海项目,dn800不锈钢管线穿结构缝,按图施工,密封件用的普通橡胶。第一次水压试验,压力打到1.2mpa,焊缝没事,伸缩节接口开始渗水,跟小孩尿尿似的,不大但止不住。拆了重新装,还渗。施工队长当着甲方的面嘟囔:“你们技术到底行不行?” 那天晚上我请监理、设计、施工三方坐下来,把支架图纸一张张铺桌上对。搞到凌晨一点才发现问题:结构缝两侧的支架,设计院只给了刚度范围,没给具体匹配值。现场实际刚度差了一倍。压力波动时,软接口硬生生被掰出个角度。第二天改方案,换带限位功能的组合式伸缩节,重新核算支架,加了两道斜撑。第二次试压,保压30分钟,压降0.008mpa,甲方签字时看了我一眼,没说话。这事以后,所有穿缝管线的支架我都要亲自验算刚度差,图纸上签字的那一栏,我多写了一行备注:“两侧刚度差不得超过15%”。
四月份压缩机振动故障,老厂区的离心机,仪表车间换了三次探头,说是探头质量不行。我到现场没急着看仪表,先调了趋势曲线,发现振动值随负荷变化是缓变,不是突跳。借了台离线振动分析仪,测频谱,2倍频分量明显超标——这就不对劲了,2倍频通常指向对中或者基础问题。打表复查对中,数据在合格范围内。最后查基础,发现四颗地脚螺栓,有三颗扭矩只有标准值的60%,树脂灌浆层局部空鼓,敲上去“空空”响。重新紧固、补灌浆,折腾了两天。生产调度天天催,说再不好就耽误交货。最后振动值降到允许值的70%。我跟车间主任说:以后谁再先甩锅给仪表,我扣他绩效。这话是开玩笑,但我真定了个规矩:故障排查必须按机械逻辑走,先查基础、对中、润滑,最后才动仪表。
质量验收这块,六月份出过一件事。地埋管线防腐层验收,施工队交上来的记录全合格,我抽了三处挖开检查。第一处,厚度勉强达标,但电火花检测电压明显不够——他们用的是出厂默认值,没按我们管线的壁厚重新调。当场叫停,要求全部返工,监理旁站。施工队长跟我吵,说“以前都这么干的”。我没让,后来跟质检部门建议,把电火花检测的电压计算公式和留痕要求写进了厂里的工艺标准补充条款。现在新人来了,直接翻那条就能干,不用再问。
设备维护上,今年换了三台老旧换热器。老设备管束腐蚀得跟麻子脸似的,换热效率掉了将近三成。选型的时候,我没照着原设
查看全文>>>06
20xx年即将结束,20xx年的工作也即将告一段落,在这一年里,我的工作经过自身努力,克服困难,特别是在领导的大力支持下和教导下,我顺利完成了20xx年的任务和工作,这一年对于我是有着重大意义的一年。
20xx年,我工作经历了两个阶段,5月份前,我在总公司车间做工艺员助理,让我从一线学习到了相关工艺和gmp的知识,同时作为夜班值班人员坚持了1个星期4个通宵夜班的值班工作。完成了工艺助理的基本职责工作。5月份开始进入台州仙琚制药,是我工作和学习的新开端。我顺利的完成了醋酸可的松试产前工艺规程,试产方案等gmp相关的软件资料的起草。同时作为技术人员参与工艺的确定和生产线的建设。并作为试产组员参与醋酸可的松试产全过程,在试产期间完成了工艺参数的确认。通过这项目,我熟悉了公司的运作程序流程,学到了工艺放大的相关实践知识,也接触了设备选型、厂房设计、工艺布局等工程相关的知识,这为今后的工作打下了一定的经验基础,也为我以后的发展指明了方向。同时参加了公司的内审员培训,并取得内审员资格成为车间内审员,完成了车间相关ehs部分文件和现场的起草和管理工作。积极参与公司的体系的建立和完善。并作整理和保管车间相关文件资料。同时在参与中学习和成长,同公司一起不断提高自己的意识和理念,以及工作能力。积极参与公司其他活动或项目。尽自己最大的努力,参与到公司的发展建设中去。有意同公司一同发展和成长。在20xx年有所收获的同时,我也认识了很多自身不足:
1、虽然充满干劲,但是经验缺乏,在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。需要进一步努力和学习。
2、在工作上同同事的交流和讨论还不够,自己的很多不成熟的想法和观念需要同事和领导的教导。
3、现场gmp和ehs的管理能力还欠弱,很多事情的处理都不是很到位。
4、专业能力特别是在工艺以为设备等方面的能力还很欠缺,急需自己努力补上。在今后的工作和生活中,必须更加积极努力提高业务能力,要加强自己专业知识和专业技能的学习。并以高标准要求自己,不断学习,让自己能够成为一个优秀的工艺技术人员。
20xx年是充满期待的一年。对于公司,三个上市项目同时设计建设还有生活办公设施的不断建设,20xx是一个新的起点。而对于我更是一个全新的开始。醋酸可的松项目试产接近尾声在初步稳定后将迎来正式生产和全面人员入岗。为此对工艺验证,人员培训将是我20xx年前期工作重点。同
查看全文>>>去年冬天那场冻雨,凌晨三点的电话现在想起来耳朵还发烫。北郊三个冷链站点同时掉线,温控数据卡在两小时前不再更新——那一仓是连锁餐饮的春节备货,总值七百来万。赶到现场时外包维护班已经拆了控制柜,柜门敞着,端子排上挂着霜,手电照过去,接线柱根部有一圈极细的绿锈:冷凝水顺着线缆皮渗进来的。不是机组故障,是施工时没做防水弯,进线孔也没封堵。我让所有人停手,把线全部重做,灌胶密封,再查其他站点。四点半数据恢复,坐在车里抽了半包烟,天亮才发觉手一直抖。后怕的不是处理慢了,是如果当时没坚持自己重做,而是信了外包说的“换个端子就行”,那几百万的货可能就毁了。
这事之后我把防水规范彻底拆了。以前文件里只写“线缆做好防护”,每人理解不一样。我带着团队拍了五十多张照片,做成对照图集:进柜前必须下翻u型弯,最低点开泄水孔;格兰头拧紧后外层打一圈耐候胶;柜内线槽盖板必须朝下安装。新来的小伙子嘀咕,这么搞是不是太死板?我说,你对着图干三个月,就知道什么叫“不出事就是本事”。但老实说,这玩意儿也不是万能。今年开春海边一个站点,按图全做了,雨季还是进了水。查了半天,是墙体渗漏,水从电缆沟反灌进来的——图集只管柜体本身,没管土建。到现在这个“跨界”问题还没彻底解决,只能要求每次巡检多带个手电,专门照墙角。
团队成长这块,去年下了点狠心。几个年轻人碰到棘手问题习惯先喊我,有次在海港仓库换老化管道,一个组员报压力表读数不对,问我是不是表坏了。我爬上去一看,阀门都没开,读的是死腔压力。下来后没骂人,在会议室画了简图,让大家找问题在哪儿。然后定规矩:往后报故障,必须附带你自己排查过的三个可能性,哪怕猜错也要写。刚开始有人抵触,说这是耽误时间,直接查多快。有个小伙子交上来的排查单写“可能电源问题、可能传感器问题、可能脑子问题”。我看了哭笑不得,但至少他开始想了。后来单独找他聊,不是批评,是问他写这个的时候自己觉得有用没?他说其实写出来发现,第三个是瞎编的,但前两个真去量过了。三个月后凌晨的报修电话从一周三四通减到一两通。有次一个年轻人自己处理完现场,给我发微信:“哥,查出来是接地干扰,我把屏蔽层单端接地改了,数据稳了。”我回了个大拇指,心里踏实。但也知道,这种“愿意想”的习惯,说不定哪天环境变了就又丢了。
质量验收我现在的原则是:不只看结果,还要还原过程。今年春天换一段八十米输送线轨道,甲方现场经理
查看全文>>>08
本人于×年×月有幸成为建行银行这个温暖大家庭中的一员,在我入职的四个月以来,我被分到×支行实习锻炼。在此锻炼期间,我能积极参加分行和支行组织的政治、业务学习,学习态度端正,遵守行纪行规,尊敬领导,团结同事,明确锻炼目的,服从安排,积极参与内部事务,虚心求教,积极主动地把大学所学的理论知识运用到实际工作当中来。虽然在该岗位的学习时间只有短短的四个月,但是我却从中受益非浅,感慨良深,下面就是本人一年来工作的工作总结:
在思想上:一方面,我坚定自己的政治信仰,努力提高自己的思想觉悟,坚持中国共产党的领导,拥护党中央的决策,拥护党中央和国务院对建行股改的政策。另一方面,树立了以客户为中心的服务思想,在学习和实践,进一步地认识了建行“以客户为中心”的重要性。
在省行培训期间,从省行领导的课堂上知道了“以客户为中心”的服务理念,但那时的认识只是停留在理论上,并没有切身体会。来到了专柜后,才发现这并非是一句空洞的口号,在竞争空前激烈的金融业中,只有牢牢树立以客户为中心的思想,尽心尽力为客户服务,为客户创造更多的方便和财富,尤其是在这个金融业竞争空前激烈的时代,唯有牢牢树立“以客户为中心”的观念,切实为客户服务,才能在竞争中立于不败之地。
在业务上,我也取得了巨大的收获,在学校的时候,对银行并不陌生,但那时的了解都是停留在经济理论上,宏观层面上的,对银行的具体业务不是非常的了解。来到专柜后,才发现银行并不是以前认识的那样只经办单纯的存取钱业务,还有许多的业务是我所不知道的,要学习的还有很多。在同事的帮助下,现在我基本上熟悉了储蓄专柜的运行流程,对个人金融业务的dcc操作系统达到了较为熟练的操作,能够作为一名现金柜员独立的上岗操作,承担相应的责任和义务,接受绩效管理的综合评估和相应的激励约束办法。
我还利用空闲时间认真学习其他相关金融业务知识,开拓学习空间。凭借自己对文学的爱好,和平日的多加练习,具备了一定的文字总结、调查统计分析能力,能够及时对客户服务中发现的市场需求、产品和渠道等方面存在的问题以及客户建议等形成分析,以争取用最好的办法来解决问题和困难。
总之,在本次的实习锻炼过程中,我不仅学到了很多在书本里没有的知识,还更加确定了我的学习锻炼目标,端正了我的工作态度,考验了我的工作热情和耐性,更加坚定了我的工作决心。同时,在与建行人的接触中,“团队、敬业、创新、奉献”的建行精神地
查看全文>>>09
工地一线实习报告
实习期间掌握到得一些知识进行总结如下:
一、结构形式
当今的建筑主要采用的是框架结构或者是框架剪力墙结构,砖混结构也采用但用的比较少。我们所参观的两个施工工地都采用的是框架---剪力结构。它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。 这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。
构造柱
砖混结构设计中 ,为了加强建筑物的空间刚度和整体性 ,使建筑物在地震中避免或减轻破坏 ,根据抗震规范 ,我们设置一定数量的圈梁和构造柱 ,来增强和提高建筑物的抗拉、抗裂性能构造柱的设置位置的规定:规范规定无论房屋的层数和地震烈度是多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与纵墙交界处、较大洞口两侧、大房间外墙和内横墙交接处。.楼梯间四角最好设置。上人屋面的女儿墙也应设置构造柱。.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块,也应有构造柱。
而在框架剪力墙结构中,为了加强砌块隔墙的整体性,应在砌块隔墙的适当位置设置构造柱或圈梁,具体设置位置和砖混结构的一样。
二、施工缝、变形缝和后浇带
施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。他们的作用是保证房屋在正常温度变化、基础不均匀沉降或地震时有一些自由伸缩,以防止墙体开裂,结构破坏。而后浇带是在高层建筑中来代替变形缝的做法。其做法是每30米到40米留一道缝宽为800毫米到1000毫米的缝隙暂时不浇注混凝土。缝中钢筋可采用搭接接头,等荷载差不多稳定时,一般是结构封顶两个月后再浇注混凝土。后浇带都是用于建筑长度大于50米的建筑。而当建筑长度小于50米时并且是框架结构,这时为了保证建筑物的整体性和一定的刚度,就的设置单元墙来增加建筑
查看全文>>>一线技术总结相关推荐
热门栏目
一线技术总结
范文人一线技术总结栏目为您提供最新的一线技术总结、2027一线技术总结以及一线技术总结格式与范文等相关内容。同时,感谢您对我们的信任与支持,希望一线技术总结专题内容对您有所帮助!