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工作总结

综掘队机电工作总结。

今年前九个月,有三件事,到现在想起来,脑仁儿还疼。但也正是这三件事,把我从“能修机器”变成了“琢磨怎么让机器少出毛病”。

头一档子事是三月份,二水平延巷那台综掘机,截割电机连着三天过载停机。第一次,换油;第二次,清冷却系统;第三次,我实在没招了,让伙计们先歇着,自己蹲在机器旁边看了一个完整的割煤循环。看着看着,我发现问题不在机器上——司机为了赶进尺,割顶煤时截割头抬得太猛,瞬间负荷直接顶满。当时真想骂娘,我们几个搞电气的在控制箱跟前折腾了两天,又是查参数又是测电流,结果毛病出在操作杆上。那三天我洗澡脑子里都是报警声。后来怎么办?我把PLC程序里电流保护的延时往下调了0.5秒,强制机器遇到大负荷自动往回缩,同时跟队长说,割顶必须配合铲板抬起的节奏。改完头一个班,司机跑来骂我,说机器“不听话”了,影响进尺。我说你先试三天,三天后他没再吭声,因为再没停过机。这事儿让我明白一个理儿:有时候解决问题的办法,不在这堆铁疙瘩里头,在人身上。

第二件事是八月份,二运皮带机尾滚筒轴承烧了。拆开那一瞬间,焦糊味直冲脑门,轴承里头的油早就干了,填满了煤泥。一查,检修班说天天注油,操作班说交接班没听见响。责任怎么分?我当时想,与其当判官天天扯皮,不如把活儿干在前头,让他们没皮可扯。我找了张纸,把全队所有的加油点手绘了一张图,哪个点加什么油、多少小时加一次,标得清清楚楚,贴在检修硐室里。又给每个班组长发了个小本子,加完油必须在本上划勾,班后会交到我这儿。有人笑我这办法土,我说土不土不要紧,管用就行。你还别说,这种笨办法,有时候比开多少会都好使。从那以后,类似的润滑问题再没出现过。

这两件事搞完,我自己琢磨,光会修不行,得往前想一步。以前我只管设备能转,现在我知道了,设备不走直线,技术员放线再准也是白搭。八月底有一次巷道超挖,找来找去,根子在综掘机履带涨紧度不一致,每次割完退机会偏个两三度。我这才想明白,所谓的工程质量,不是最后量出来的,是一刀一刀割出来的,而支撑这一刀一刀的,是设备状态。我后来在检修记录里加了一条:每天检修完,必须在巷道里画一条线,空跑一个循环,用激光对着,确认机器走直线才能交班。这话说出来简单,但做到不容易,头一个星期天天有人嫌麻烦,我说嫌麻烦可以,超挖了你们自己拿风镐补,他们就不吭声了。

下阶段,我琢磨着这么几件事。

第一,把故障排查的思路固化下来。现在我们处理常见问题,像开关跳电、马达漏油,基本半小时能搞定。但遇到变频器通讯中断这种隐蔽故障,有时候还是抓瞎。我打算把今年碰到的几次典型电气故障,画成“故障树”式的排查流程图——不是长篇报告,就是一张纸,从哪儿开始测、测什么数值、数值不对往哪边走,一步一步标清楚。过塑好挂在配电点,谁遇到,照着走,不用凭经验瞎蒙。

第二,盯住几个容易忽略的软肋。比如装载机构星轮马达的固定螺栓,震动大了特别容易松,一旦松了,齿轮磨损不说,马达壳体都可能炸。以前月底集中查一次,我觉得不够,准备改成每周一用扭力扳手紧一遍,顺便把润滑点的油路用高压风吹通,防止油泥堵死。这种事没人夸你,但出一次事,够你折腾半个月。

第三,带新人。队里来了几个年轻人,对电控系统上手快,但对机械磨损没概念。我看着他们,有时候就像看见十年前的自己,啥也不懂还瞎自信。我计划每天检修完,指着刚换下来的旧件给他们讲,这个轴承为什么烧了,那个截齿为什么偏磨。坏零件就是最好的老师,你把轴承剖开看看,比看十本书都管用。我打算让他们轮流独立处理一次小故障,我在旁边盯着,真摔了也不怕,只要别摔坏就行。

干这行没什么大道理。我就一个心思,机器到我手上,不能掉链子,不能让伙计们看着我干瞪眼。下个阶段,还是守好自己这一亩三分地,把每一天的小事做瓷实,保证我这摊子别掉链子。【zfW152.COm 趣祝福】

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