线束设计工程师工作总结。
说起来,今年跟往年最大的不同,是我开始习惯在画完图之后,自己先去车间装一遍试试。不是坐在电脑前转数模那种“装”,是真去拿一段线束、一把扎带、一个过孔胶套,在台架上模拟工人在产线的动作。去年有个项目,图纸评审全过了,结果试制那天,工艺员指着蓄电池正极线跟我说:“你画的这段贴着纵梁上表面走,但那儿有一排焊接凸包,实际根本贴不平。”当时我只能红着脸现场改走向。今年我再没让这种事发生——因为我学会了在出图前就问一句:“这个位置,手伸得进去吗?”
先说一个让我印象很深的返工案例。前年我设计过一款皮卡的发动机舱线束,为了捆得漂亮,在喷油嘴附近加了三个扎带座,间距压得很紧。结果售后反馈,有两台车在换喷油嘴的时候,维修工把线束护套撬裂了——因为扎带座把线束死死固定在歧管上,不拆扎带根本挪不开线。当时我挺不服气的,觉得维修工为什么不按维修手册先拆扎带?后来工艺老张跟我说了一句话,我记到现在:“你设计的线束,要让一个从来没摸过这车的人,凭直觉就能拆装。谁修车还一边翻手册一边找哪个扎带要松?”从那以后,我给自己定了个规矩:每个分支点的固定间距,至少留出一个手掌的宽度,并且所有扎带锁扣必须朝外、朝下,让人一眼就能看见按哪里。
今年三月份做新能源轻卡的车身线束改款,就又碰上了一个类似的问题。老方案里驾驶室到地盘的过孔胶套,产线返工率将近三成。我蹲在总装线边上看了整整一个下午——不是光看着,是拿秒表掐工人穿一根线要多久,看他哪一步会卡顿。说实话,刚开始我以为是波纹管太硬,换了两种软管还是不行。后来发现真正的原因:线束主干在过孔前有一段大约30厘米的“自由段”,分支点离过孔太远,工人伸手去拽线束的时候,分支点的重量会把胶套带偏。我试了三次改动方案:第一次缩短自由段到20厘米,效果不明显;第二次缩短到12厘米,并且把分支点往后挪了5厘米,但工人反馈穿线时还是容易歪;第三次我在距离过孔25厘米的地方加了一个固定在钣金上的扎带座,作为临时定位点。就这么一根扎带座,成本加了不到三毛钱,后续三个月的返工率从28%降到了4%。单台返工工时也从平均12分钟压到了2分钟以内。后来我把这个改动写进了设计自查表第四条:“凡过孔胶套,上游15-25厘米处必须设固定点,且固定点与胶套之间不允许有分支。”
另一个让我学会“少即是多”的事,是关于端子插入不到位的售后问题。去年我们有两例报修,都是仪表盘时亮时不亮,最后查出来是仪表台下的一个22针连接器里,有一根2.5平方的端子没有完全锁止。质检工艺卡上写得很清楚:“端子插入后必须听到咔哒声”。但操作工戴的是棉纱手套,触感本来就不灵,何况那根线径粗、护套厚,插到底的力道跟没插到底差别不到一公斤。我一开始的解决方案是换连接器型号——选那种带二次锁止片的,但采购一查,交期要延长六周,成本跳涨15%。生产主管直接找我商量,问我能不能不换件。后来我想了个笨办法:让产线在插那几根粗端子的工位,暂时换掉棉纱手套,变成薄款防割手套。同时我在图纸的注释放大了一行字:“此连接器端子锁止后,用0.5毫米厚塞尺无法插入锁片与端子之间。” 质检那边就改成了用塞尺抽检,每十条抽一条。效果立竿见影,后续三个月零故障。但说实话,这个事也让我反思——如果我在选型阶段就坚持要求连接器自带“止退+触觉反馈”结构,而不是迁就库存和交期,后面就不用搞这些临时措施了。现在我手上的选型标准表里,明确把“粗端子锁止结构”列为红线项,不可豁免。
还有一个变化跟数据有关。我手里有一份用了五年的设计自检表,最多的时候列了39项,新来的同事照着打勾都嫌烦。今年我把它拆成了两张表:一张叫“新手工序卡”,按设计顺序排了21步,每一步配一个过往踩过的坑的截图;另一张叫“老手十连问”,只有十个问题,全是那种一错就报废的硬伤——比如“所有接地点接地线径与搭铁螺栓规格是否匹配”、“过孔橡胶件与钣金厚度对应的唇边宽度选对了没有”。我自己签字前只过这十项,效率反而比扫那39项高出一大截。而且我每个月会把这十项里踩到的“新坑”替换掉一个不常出现的旧项,保证它永远是最致命的十条。
再说一个“沟通比画图重要”的例子。今年年中,有一款车的路试报告里提到“连续颠簸路面仪表黑屏”,CAN线瞬断。我拿到车跟车跑了一段,示波器挂在副驾,发现那根CAN双绞线的绞距在靠近连接器两厘米处被人为拉直了。原因很简单:线束总成上那段波纹管下料短了4毫米,装配时工人硬扯了一下,把绞距撑开了。按照流程,我只要发一个整改通知,让供应商换波纹管就行。但我多问了一句:“为什么工人会硬扯,而不是报异常?” 供应商的线束班长跟我说,因为这个批次赶交付,报异常要停下来等工艺确认,至少耽误半天,工长默许“先装上再说”。这件事让我意识到,设计图纸上标注“装配预留松弛量”和“波纹管下料正负公差0/+3mm”是不够的,你还得让现场的人理解“绞距坏了车会黑屏”。后来我去供应商那边做了一个十分钟的现场培训,拿一段拉直的双绞线和一段正常的双绞线,让他们自己测波形。效果出奇的好,后来那个供应商再也没有出现过类似问题。
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最后说一个我今年犯的错。有一款车的接地设计,我为了看起来整洁,把四个接地点全集中在前围钣金的同一块区域。图纸评审过了,样车装出来,EMC测试没过——传导发射超标了8个dB。测试部的人跟我说:“你把大电流的起动机接地和小信号的控制器接地焊在一块铁上,不超才怪。” 我花了三天重新梳理每个负载的工作电流和频谱特征,把接地点分成了三组:动力电池负极、大功率负载、敏感信号,各自独立汇流后再搭到车身不同位置。整改后一次通过。这个教训我写进了“老手十连问”第七条:“所有接地点是否按电流等级和信号类型分区分组?” 同时也让我明白,所谓的“整洁”在电气性能面前一文不值。
带班久了你就知道,学生反复犯同样的错,不能只骂学生,要看是不是作业布置得有问题。线束设计也一样。我现在交付技术文件的时候,会额外附一张叫“现场看一眼”的A4纸,上面没有复杂符号,就是五六张实物照片加上手画的箭头和圈圈,告诉工艺、质检、供应商:“这里,你必须看一眼,合格的标准是啥。” 有供应商反馈说,这个比几十页的检验指导书管用多了。
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